2003年,隨著市場的不斷擴張,銷量越來越大,創(chuàng)業(yè)之初,自己制造的又老又土的設(shè)備顯得有些力不從心。特別在銷售旺季,時常出現(xiàn)設(shè)備故障,產(chǎn)品質(zhì)量波動大,不能按時交貨,甚至還有客戶投訴,退換貨的情況。這些都成為制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。
面對眼前的生產(chǎn)難題,雙華石膏組織技術(shù)人員和車間生產(chǎn)骨干組成技術(shù)攻關(guān)小組,對石膏的生產(chǎn)工藝進行多方考察和論證,最后發(fā)現(xiàn)了問題的癥結(jié)所在,在生產(chǎn)過程中,辦廠初期的老舊生產(chǎn)設(shè)備,所有的生產(chǎn)過程都是靠人工控制,生產(chǎn)過程中的溫度、壓力、流量、時間等所有工藝參數(shù)完全是通過人工手動控制,這必然會出現(xiàn)控制不及時,工藝參數(shù)波動大,控制精度差等一系列問題,從而影響最終的產(chǎn)品質(zhì)量。而且由于沒有記錄,出現(xiàn)質(zhì)量問題后,無法追溯其原因,相關(guān)責任也不能落實到人。
技術(shù)攻關(guān)小組通過到國內(nèi)外大型石膏企業(yè)的考察學習,認識到“科學技術(shù)是第一生產(chǎn)力” 在經(jīng)過多次的反反復(fù)復(fù)的權(quán)衡以后,終于決定投資800萬元引進全套的德國技術(shù)生產(chǎn)線。自動化生產(chǎn)線投產(chǎn)之后,對溫度、壓力、流量、時間等所有工藝參數(shù)的控制和記錄都實現(xiàn)了自動化,所有數(shù)據(jù)都自動輸入計算機,存儲、分析。不但大大提高了原有的陶瓷模具用高強石膏粉的質(zhì)量和穩(wěn)定性,而且開發(fā)出了二十幾種更高檔次的石膏粉產(chǎn)品。超硬牙科石膏,同年獲醫(yī)遼器械注冊證,陶瓷模具用塑壓石膏,同年獲國家專利,2009年獲河北省科學技術(shù)進步獎,填補國內(nèi)空白。食品添加劑硫酸鈣,2010年獲QS認證。企業(yè)也于2010年通過了ISO9001:2008管理體系認證。公司通過技術(shù)改造,完善了石膏生產(chǎn)系統(tǒng),實現(xiàn)自動控制并對生產(chǎn)過程的任意時刻的溫度、壓力、流量、時間等參數(shù)實時監(jiān)控,產(chǎn)量提高了,效率提高了,質(zhì)量也提高了,而且由于節(jié)能減排系統(tǒng)的采用,生產(chǎn)成本比以前降低了30%。 通過技術(shù)改造,產(chǎn)品的質(zhì)量、產(chǎn)量等主要指標都達到了國際石膏同行的先進水平。產(chǎn)品質(zhì)量的提高、品種的豐富、產(chǎn)品檔次的提高、企業(yè)管理水平的提高、為以后走出國門,走向世界,墊定的堅實的基礎(chǔ)。
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1996年高強石膏粉研發(fā)紀實Copyright ? 河北邢臺雙華石膏制品有限公司 版權(quán)所有